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“中基”开展技术革新活动 [发布时间]:2010-05-27

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    今年来,随着生产任务的逐步加重,中基制造部卓恺朝部长带领部门员工,通过一系列的工艺改善及技术革新,最大限度地体现了作业优势,降低了生产成本投入,大大优化了分段制作流程,取得较好成效。
    首先,该部门分段车间管理人员根据现场实际情况,认真分析分段制作方面的缺陷,研究如何改革槽型隔舱分段制作方法。由于以前槽型中间分段坡口形式不合理,平均每个槽型舱中间分段需要用约1300块马板固定,才能来进行施焊,而制作马板既费时又费力,且影响分段制作周期和质量。为此,他们通过对板材整体尺寸、厚度、坡口等的修改,成功减少使用马板约1200块,仅此一项,每条船可节约马板成本约7万余元。
    其次,随着中基450吨、300吨等大型吊机先后投入使用,具备了大型分段直接翻身的条件。为此,该部门又对作业方法进行了改善,一是分段以反造的方法制作,翻一次身就可以实现总组;二是全面实现埋弧焊接作业,提高了分段的整体品质,焊缝成型美观,分段修正量少;三是大大缩短了分段的制作周期,估计可以减少一半的分段制作周期;四是减少了分段制作的焊材损耗及工具损耗,据初步统计,每条船经过工艺改进后,可节约10余万的焊材、焊剂费用,还可节约16万元左右的工具损耗、保养等费用;
    另外,该部门又在其他制作工艺上进行一系列的改善,一是对底部分段和顶边舱分段上的FR贯穿孔切口宽度、底部分段水密肋板的贯穿孔宽度等做了部分改善,补板尺寸也做了相应的修改;二是对艏部分段和机舱分段的外板坡口面做了修改,改为朝向结构面,增加了相应分段的胎架数据等。目前,这些改善方案已应用于3月份刚开工的J0058船上,据初步测算,应用这些革新办法后,又可为公司单船分段制造节约成本30余万元。(中基船业有限公司   胡孝青)

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