日前获悉,扬帆集团公司设计院在64000吨散货船区域结构设计上有了新突破。64000吨散货船货舱两侧的上、下压载舱用管子材料连通,全船此类连通管共12处,采用管子结构比箱型结构连通节省钢材用量约15吨。如采用船东修改方案将肋位上强肋骨T型材改为箱体形式,有两个缺点:一是箱体空间需足够大以保证内部施工;二是,板材需选用16mm厚度,原强肋骨腹板需加厚2mm,由此要比管子连接多出15吨的钢材用量,同时,载重吨也会相应减少。
起初,此修改的设计方案并未被船东接受,主要因为管子周围施工空间小,不能保证焊接质量,此前,对方公司在造的20.5万吨散货船也出现过类似情况。
针对以上缺陷,设计人员首先进行分析对比,找到出现此情况的根源,并制定了解决方案。通过对此,项目组决议在设计上继续采用管子连接方案,同时就如何解决现场施工难题进行方案修改并争取船东认可。
设计人员根据布置图形发现管子内部施工角度有很大部分被T型材面板所遮挡,决定从面板安装形式上考虑修改的可能性和可行性。首先将其面板由原来的距中安装改为单面安装,可将原来的83mm间隙加大到191mm,焊接角度可由117mm增加至232mm,能较好地改善内部施工空间和角度,基本上能保证施工人员侧身和整个脑袋探入内部进行打磨、焊接,即使存在不能施焊的地方也可以通过个别工艺孔来弥补,并能保证工艺孔封补后的反面焊接质量。
随后,设计人员将此方案发船东确认,得到船东的初步认可。为避免船舶运行中发生货舱管子渗漏问题,设计人员和船东进一步沟通、说明,选取在使用上、寿命上有保障的管材,同时后期还在管子外围增加防护条,防止其碰撞损伤;其次,后期可针对此区域焊接缝质量单独检查,以保证密性,必要时可采用表面无损探伤检验。目前,船东已基本认可此设计修改方案,该方案将在进一步修改后,最终送船级社认可。(扬帆集团 沈春华)